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多級離心(xīn)泵振動、泄漏分(fèn)析(xī)
發布(bù)時間:2025-03-12 瀏覽次(cì)數:120
多級離心泵因其高揚程、中壓力、大流(liú)量、穩定性(xìng)好等特點在煉(liàn)油化(huà)工企業得到廣泛應用(yòng)。
一、故障現象
該(gāi)類泵投產以來,維(wéi)修難度較高,故障現象多(duō)表現(xiàn)為泵體振動大(dà),機械密封(fēng)泄漏,多次(cì)振動速度達13mm/s以上,電機電流超標跳車。初兩次檢(jiǎn)修隻拆(chāi)開(kāi)前後端蓋檢查軸(zhóu)承、機械封和(hé)出液端(duān)的平(píng)衡(héng)盤,更換了軸承和機械封的損壞部件,每次均發現平衡盤及平衡(héng)座端麵有不同程度摩擦損傷,按經驗將光(guāng)刀回裝後(hòu)故障(zhàng)現象仍舊。後將整個(gè)泵體大修解體,檢查所有零(líng)件,發現各級葉輪、導葉輪(lún)、軸套、平衡盤、平衡(héng)套及密封環都存在不同程度的磨損,泵(bèng)軸彎曲,軸承座與泵軸的同軸度偏差(chà)較大。
二、原因分析
1、 多級離心泵存在較大(dà)軸向推力
每次檢修拆開檢查平衡盤,都發現其表麵被擦(cā)傷,多為軸向推力過大而造成的。多級離心泵的軸向推力比單級離心(xīn)泵(bèng)大得多,如果設單級葉輪的(de)軸向推力為FA,對同樣尺寸的多級離心泵葉輪,其級數為i,則(zé)總的軸向推力為iFA,多(duō)級離心泵的軸向推力可在幾(jǐ)十kN,甚至上百kN。它的軸(zhóu)向推力的(de)平衡方法是采用(yòng)平衡盤。離心泵正常工(gōng)作時,末級葉輪出(chū)口處(chù)壓力P2通過徑向間隙b後,泄(xiè)漏到平(píng)衡盤中間室的液體壓力降(jiàng)到平衡盤前(qián)的(de)壓力(lì)P1,液體再經過軸向間隙,壓力降為P0,在(zài)平衡盤兩側由於壓力差P1-P0的存在(zài),作用在相應的有(yǒu)效麵積上,便產生了與軸(zhóu)力(lì)方向相反的平衡力-FA。若因負(fù)荷的變化使軸向推力增大,當作用在平衡盤上的平(píng)衡(héng)還未(wèi)改變時,軸(zhóu)向推(tuī)力將大於平衡力,轉子便朝吸入側位移一段微小(xiǎo)距離。此時,軸向間隙減小,泄漏的液體(tǐ)量將會減小。而徑向間(jiān)隙b是不變的,當泄漏量減(jiǎn)小時(shí),阻力(lì)損(sǔn)失減少,平衡盤前(qián)的壓力P1升高。同時泄漏量減少也會使平衡室內的壓力P0下降。這樣在平衡盤兩側的(de)壓力(lì)差增大,平衡(héng)力增加。直到軸(zhóu)向間隙b0減少(shǎo)到使(shǐ)平(píng)衡力與(yǔ)軸向推力相(xiàng)等為止。反(fǎn)之亦然。
2、 零件的相互影響
密封環間隙及葉(yè)輪與(yǔ)導葉輪間隙(xì)磨損增大終導致平衡盤磨損,這並不是一個單(dān)向的問題,泵體眾多軸係零件之間的故(gù)障影響是相互的。泵軸彎曲(qǔ),軸承座(zuò)與泵(bèng)軸的同(tóng)軸度偏差,造成葉輪、導葉輪、泵殼、密封環、軸套的磨損,使泵體振(zhèn)動加大,軸向推力也(yě)增大,而(ér)平衡盤與平衡座也發生摩擦。反之泵體振動也(yě)會(huì)因平衡盤的摩擦而升高,從而使(shǐ)葉輪、導葉輪、密封環、軸套、軸承等零件的磨損加劇,故障進一步惡化。
3、 葉(yè)輪密封(fēng)環間(jiān)隙的影響
檢(jiǎn)查中發現,葉輪的密封(fēng)環間隙磨損(sǔn)較為嚴重,檢修(xiū)規程要(yào)求控製在(zài)0.3~0.44mm,而實(shí)際多數已達到1mm以上,有的間隙甚至有2mm。當密封環的間隙變大後(hòu)使葉輪前蓋板與泵腔內產生了徑向流動,當有徑向流動時,會改變泵(bèng)腔內(nèi)的壓力分布,使前泵(bèng)腔(qiāng)中液(yè)體壓強減小。這是因為葉輪(lún)出口壓力不變,液體在流動中必然產生附(fù)加壓力(lì)。於是增大了軸向力。8個葉輪的密封環間隙都有較(jiào)大磨損(sǔn),單個葉輪的軸向推力也(yě)都增大了,而整(zhěng)台(tái)泵的軸向推力是8個葉輪軸向推力的迭加。而且導葉(yè)輪與葉輪之間的間隙(xì)也磨損增大(dà),又進一步增大了軸向推力。整個軸向(xiàng)推力(lì)增大後,以前平衡盤的結構就不能完全抵(dǐ)消軸向推力了。
三 、處理措施
針對具體問題,作出了以下幾方麵的處理:一,以前(qián)泵軸(zhóu)材質為316奧氏體不鏽鋼,實際運行中剛度(dù)不夠,後改為強度和硬度更高(gāo)的00Cr25Ni22Mo2奧氏體不鏽鋼以(yǐ)達到更好(hǎo)的剛度,加工新軸,確保其徑向圓跳動以軸承處軸頸(jǐng)為基準(zhǔn)不大於(yú)0.03mm。同時加工各(gè)級軸套(tào)予以更換。第二,將軸承座的內孔光刀後重(chóng)新鑲套,保證安裝(zhuāng)軸承後,軸承中(zhōng)心與泵軸的同軸度,減小振動,避免內部(bù)零件摩擦。第三,以前(qián)平(píng)衡(héng)盤與(yǔ)平衡套的(de)材質(zhì)也是316不(bú)鏽鋼,為了增強平衡盤的耐磨性,采用對其表麵用壓弧焊進行堆焊,焊(hàn)條用硬度較高的00Cr25Ni22Mo2不鏽鋼。
四、工藝操作中應注意的問題
對(duì)於多級(jí)離心泵的操作,要(yào)注意一些問題。先應(yīng)避免頻繁切泵,在啟泵及切泵過程中,要注意防止泵的汽化。在啟泵之前,為了防止進出口閥內漏(lòu)而使介質在泵體氣(qì)化或氣蝕,造成平衡盤與平衡座、機封的動環與(yǔ)靜環之間形不成液膜而發生摩擦損傷。所以啟泵前(qián)引入(rù)介質後應充分排氣,待泵體溫度降下來(lái)後再啟動泵運動。如遇泵啟動後出口無壓力,應立即停泵,排氣充分後再(zài)啟動。工藝操(cāo)作要求平穩。
一、故障現象
該(gāi)類泵投產以來,維(wéi)修難度較高,故障現象多(duō)表現(xiàn)為泵體振動大(dà),機械密封(fēng)泄漏,多次(cì)振動速度達13mm/s以上,電機電流超標跳車。初兩次檢(jiǎn)修隻拆(chāi)開(kāi)前後端蓋檢查軸(zhóu)承、機械封和(hé)出液端(duān)的平(píng)衡(héng)盤,更換了軸承和機械封的損壞部件,每次均發現平衡盤及平衡(héng)座端麵有不同程度摩擦損傷,按經驗將光(guāng)刀回裝後(hòu)故障(zhàng)現象仍舊。後將整個(gè)泵體大修解體,檢查所有零(líng)件,發現各級葉輪、導葉輪(lún)、軸套、平衡盤、平衡(héng)套及密封環都存在不同程度的磨損,泵(bèng)軸彎曲,軸承座與泵軸的同軸度偏差(chà)較大。
二、原因分析
1、 多級離心泵存在較大(dà)軸向推力
每次檢修拆開檢查平衡盤,都發現其表麵被擦(cā)傷,多為軸向推力過大而造成的。多級離心泵的軸向推力比單級離心(xīn)泵(bèng)大得多,如果設單級葉輪的(de)軸向推力為FA,對同樣尺寸的多級離心泵葉輪,其級數為i,則(zé)總的軸向推力為iFA,多(duō)級離心泵的軸向推力可在幾(jǐ)十kN,甚至上百kN。它的軸(zhóu)向推力的(de)平衡方法是采用(yòng)平衡盤。離心泵正常工(gōng)作時,末級葉輪出(chū)口處(chù)壓力P2通過徑向間隙b後,泄(xiè)漏到平(píng)衡盤中間室的液體壓力降(jiàng)到平衡盤前(qián)的(de)壓力(lì)P1,液體再經過軸向間隙,壓力降為P0,在(zài)平衡盤兩側由於壓力差P1-P0的存在(zài),作用在相應的有(yǒu)效麵積上,便產生了與軸(zhóu)力(lì)方向相反的平衡力-FA。若因負(fù)荷的變化使軸向推力增大,當作用在平衡盤上的平(píng)衡(héng)還未(wèi)改變時,軸(zhóu)向推(tuī)力將大於平衡力,轉子便朝吸入側位移一段微小(xiǎo)距離。此時,軸向間隙減小,泄漏的液體(tǐ)量將會減小。而徑向間(jiān)隙b是不變的,當泄漏量減(jiǎn)小時(shí),阻力(lì)損(sǔn)失減少,平衡盤前(qián)的壓力P1升高。同時泄漏量減少也會使平衡室內的壓力P0下降。這樣在平衡盤兩側的(de)壓力(lì)差增大,平衡(héng)力增加。直到軸(zhóu)向間隙b0減少(shǎo)到使(shǐ)平(píng)衡力與(yǔ)軸向推力相(xiàng)等為止。反(fǎn)之亦然。
2、 零件的相互影響
密封環間隙及葉(yè)輪與(yǔ)導葉輪間隙(xì)磨損增大終導致平衡盤磨損,這並不是一個單(dān)向的問題,泵體眾多軸係零件之間的故(gù)障影響是相互的。泵軸彎曲(qǔ),軸承座(zuò)與泵(bèng)軸的同(tóng)軸度偏差,造成葉輪、導葉輪、泵殼、密封環、軸套的磨損,使泵體振(zhèn)動加大,軸向推力也(yě)增大,而(ér)平衡盤與平衡座也發生摩擦。反之泵體振動也(yě)會(huì)因平衡盤的摩擦而升高,從而使(shǐ)葉輪、導葉輪、密封環、軸套、軸承等零件的磨損加劇,故障進一步惡化。
3、 葉(yè)輪密封(fēng)環間(jiān)隙的影響
檢(jiǎn)查中發現,葉輪的密封(fēng)環間隙磨損(sǔn)較為嚴重,檢修(xiū)規程要(yào)求控製在(zài)0.3~0.44mm,而實(shí)際多數已達到1mm以上,有的間隙甚至有2mm。當密封環的間隙變大後(hòu)使葉輪前蓋板與泵腔內產生了徑向流動,當有徑向流動時,會改變泵(bèng)腔內(nèi)的壓力分布,使前泵(bèng)腔(qiāng)中液(yè)體壓強減小。這是因為葉輪(lún)出口壓力不變,液體在流動中必然產生附(fù)加壓力(lì)。於是增大了軸向力。8個葉輪的密封環間隙都有較(jiào)大磨損(sǔn),單個葉輪的軸向推力也(yě)都增大了,而整(zhěng)台(tái)泵的軸向推力是8個葉輪軸向推力的迭加。而且導葉(yè)輪與葉輪之間的間隙(xì)也磨損增大(dà),又進一步增大了軸向推力。整個軸向(xiàng)推力(lì)增大後,以前平衡盤的結構就不能完全抵(dǐ)消軸向推力了。
三 、處理措施
針對具體問題,作出了以下幾方麵的處理:一,以前(qián)泵軸(zhóu)材質為316奧氏體不鏽鋼,實際運行中剛度(dù)不夠,後改為強度和硬度更高(gāo)的00Cr25Ni22Mo2奧氏體不鏽鋼以(yǐ)達到更好(hǎo)的剛度,加工新軸,確保其徑向圓跳動以軸承處軸頸(jǐng)為基準(zhǔn)不大於(yú)0.03mm。同時加工各(gè)級軸套(tào)予以更換。第二,將軸承座的內孔光刀後重(chóng)新鑲套,保證安裝(zhuāng)軸承後,軸承中(zhōng)心與泵軸的同軸度,減小振動,避免內部(bù)零件摩擦。第三,以前(qián)平(píng)衡(héng)盤與(yǔ)平衡套的(de)材質(zhì)也是316不(bú)鏽鋼,為了增強平衡盤的耐磨性,采用對其表麵用壓弧焊進行堆焊,焊(hàn)條用硬度較高的00Cr25Ni22Mo2不鏽鋼。
四、工藝操作中應注意的問題
對(duì)於多級(jí)離心泵的操作,要(yào)注意一些問題。先應(yīng)避免頻繁切泵,在啟泵及切泵過程中,要注意防止泵的汽化。在啟泵之前,為了防止進出口閥內漏(lòu)而使介質在泵體氣(qì)化或氣蝕,造成平衡盤與平衡座、機封的動環與(yǔ)靜環之間形不成液膜而發生摩擦損傷。所以啟泵前(qián)引入(rù)介質後應充分排氣,待泵體溫度降下來(lái)後再啟動泵運動。如遇泵啟動後出口無壓力,應立即停泵,排氣充分後再(zài)啟動。工藝操(cāo)作要求平穩。
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